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智能壓力變送器在8#高爐監測中體現富氧系統提高其穩定數值[描 述] : 以下主要對鞍山承鋼公司煉鐵二車間8# 爐富氧儀控系統為例進行闡述,通過對整體富氧系統控制方式及設備進行學習,非常終實現提高生產率和減少故障率的目的。 富氧是大型煉鐵高爐冶煉中不可缺少的能源介質,通過不斷穩定提高富氧率可以優化高爐鐵水質量、減少焦比、增加噴煤量,提高冶煉系數和鐵水產量。因此,研究煉鐵高爐如何穩定提高富氧率,成為一項技術熱點。本文已承鋼公司煉鐵廠 5#爐富氧儀控系統為例進行闡述。8#爐富氧儀控系統于 2012年12月投產使用。采用鼓風機后富氧方式,由總管進入富氧站,經過壓力調節和流量調節后加入冷風管道。也是降低焦比、提高鐵產量的有效措施。 圖1中的8# 高爐富氧儀表檢測控制流程圖,其中儀表檢測點包括 :富氧進站壓力、富氧出站壓力、富氧流量、富氧溫度。 儀表檢測設備具體為 :富氧進站、出站壓力使用壓力變送器 :EJA530A-DCS9N。富氧溫度使用鉑熱電阻 :WZPK220Pt100。富氧流量使用差壓使流量計,差壓變送器 :EJA110ADMS5A。另外壓力、流量檢測加裝隔離配電器,保障安全的同時減少干擾提高系統穩定性,隔離配電器 :NPPD-111D。下圖2中: 流量檢測結構圖。 式中 :F :未補償流體流量 ;k :流量系數 ;?p :流量差壓值 ;p :差壓變送器量程由于氣體的可壓縮性,富氧流量測量值要統一轉換為標準狀態 (0℃,1 標準大氣壓 ) 下的體積流量 QVN, 因此就需要對測量到的富氧流量值進行溫度、壓力補償換算 : 式中 :f :補償后的流體流量 ;T實 :流體實際溫度 ;P實 :流體實際壓力 ;P設 :流量計設計壓力 ;T設 :流量計設計溫度 2? 5#高爐富氧系統控制方式及設備 富氧控制系統功能 :實現對富氧出站壓力、流量的測量變送、轉換運算、溫壓補償后在監控計算機畫面顯示。操作崗位人員通過監控計算機設定工藝需要的出站壓力和流量值,在 PLC控制系統中將測量值與給定值在 PID控制塊中完成 PID運算,然后將給定閥位開度信號通過 AO 模板輸出到現場執行器,實現對閥位的控制,非常終完成對壓力流量的控制。富氧壓力、流量控制回路如下圖3 調節系統示意圖 8# 爐壓力調節 :氣動調節閥 ;產品型號 :HCP-V ;執行機 構 :HA3R ;公 稱 通 徑 :100mm ;公 稱 壓 力 :4.0Mpa ;額定 行 程 :38mm ;額 定 流 量 系 數 :CV220 ;彈 簧 壓 力 范 圍 :80Kpa~240Kpa ;閥體材料 :SCS13A ;閥內組件材料 :SUS304 ;流量特性 :對數 ;設計位號 :FV-101。 8# 爐 流 量 調 節 :氣 動 調 節 閥 ;產 品 型 號 :HCB ;執 行機 構 :HA3R ;公 稱 通 徑 :150mm ;公 稱 壓 力 :4.0Mpa ;額定 行 程 :50mm ;額 定 流 量 系 數 :CV420 ;彈 簧 壓 力 范 圍 :80Kpa~240Kpa ;閥體材料 :SCS13A ;閥內組件材料 :SUS316 ;流量特性 :對數 ;設計位號 :FV-101。 3? 富氧聯鎖保護系統 4? 富氧系統日常維護 8號高爐富氧調節故障應急預案 應急措施 :①檢查富氧連鎖條件,判斷是否因富氧條件不滿足導致富氧切斷。②如確定非安全連鎖條件觸發,詢問煉鐵當班工長高爐爐況及需要富氧量。③攜帶對講機并要求崗位人員一同前往富氧閥門室。④現場手動關閉調節閥所在氣路截止閥。在滿足富氧條件下,手動緩慢開啟富氧旁路截止閥使富氧流量達到工藝要求。⑤保持與值班室通訊,在故障處理期間手動調節旁通截止閥調節富氧流量。⑥確保安全的情況下,2 人以上處理調節閥現場故障。一人監護一人操作。⑦故障排除后院秒故障點并通知崗位操作人員對調節閥進行測試。⑧確認無問題后,需2 人同時操作旁路截止閥及主氣路調節閥。保持與值班室聯系,緩慢關閉旁路、打開主氣路。⑨完成故障處理完成,調節閥投自動后。現場觀察 10min~15min,待設平穩運行后離開現場。 6? 8#高爐富氧系統注意事項 7? 總結 |